客户现场脱硫塔浆液起泡原因分析
一、客户现场运行现状 :
电厂 3、4 号塔起泡严重,影响循环泵出力,进而影响脱硫塔正常运行。脱硫石膏颜色发黑,长时间堆放发臭。
二、脱硫塔起泡原因分析
1、脱硫用石灰石中含过量起泡剂,与硫酸根离子反应参生大量泡沫。
分析:石灰石品质较之前在用无重大变化,排除。
2、锅炉后部除尘器运行状况不佳,烟气粉尘浓度超标,含有大量惰性物质的杂质进入吸收塔后,致使吸收塔浆液重金属含量增高。重金属离子增多引起浆液表面张力增加,从而使浆液表面起泡。
分析:除尘器运行正常,除尘效率正常。可对进厂煤、烟气粉尘等进行进一步重金属分析。
3、锅炉在运行过程中投油、燃烧不充分,未燃尽成份随锅炉尾部烟气进入吸收塔,造成吸收塔浆液有机物含量增加及富集,发生皂化反应。
分析:近期有起机喷油、停机不停路喷油现象,推测为主要原因。
4、脱硫装置的脱水系统或废水处理系统不能正常投入,致使吸收塔浆液品质逐渐恶化。
分析:废水系统正常运行,排除。
5、运行过程中出现氧化风机流速不均,吸收塔浆液气液平衡被破坏,致使吸收塔浆液大量溢流。
分析:氧化风机运行正常,排除
6、原烟气 SO2偏高,为保证脱硫效率,脱硫塔高液位运行,循环泵运行台数多,浆液扰动大。
分析:有一定影响。
7、脱硫用工艺水水质达不到设计要求(如中水),COD/BOD 超标。
分析:与不起泡机组共用同种补水,排除。
28、综合原因分析
由于投油燃烧不充分或者燃煤燃烧不充分,烟气携带焦油等有机质、碳粒及一些重金属等进入脱硫塔,这些物质随着循环在塔内富集。有机质会在浆液表面形成油膜,引起浆液表面张力增大,加之近期原烟气 SO2高,脱硫塔运行液位高,扰动大,浆液易扰动起泡,烟灰附着在泡沫表面进一步增加泡沫便面张力,大量泡沫聚集造成泡沫溢流。随着运行时间增长,浆液进一步恶化,导致消泡剂用量增大。部分焦油等有机物质随石膏泵排除,造成石膏脱水后发黑,堆积在石膏库,产生厌氧发酵,产生硫化氢等恶臭气体。
三、建议运行调整
1、优化锅炉燃烧效率,减少有机质随烟气进入脱硫塔;
2、加快浆液排放周期,及时补充新鲜浆液;
3、检查氧化风量送入是否合理,是否根据浆液本身送入响应的风量,多余风量会造成起泡;
4、合理使用消泡剂
①消除地面溢流泡沫:稀释后喷洒在泡沫表面;
②抑制脱硫塔内消泡剂:原液定期在地坑投加消泡剂,消泡剂加入后及时启动地坑泵,保证消泡剂进入脱硫塔内,发挥抑泡作用。在吸收塔刚开始出现起泡溢流时,消泡剂加入量较大,在连续加入一段时间后,泡沫层逐渐变薄,减少加入量,直至稳定在一定加药量上。(中德华信已根据最新现场运行状况,进行消泡剂配型优化,并以现场试用)。